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聲波清灰器彈簧錘的結(jié)構(gòu)原理和參數(shù)

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彈簧錘由錘和砧兩部分組成(圖3)。該錘由可擺動(dòng)擺動(dòng)的傳動(dòng)部分和擺錘組成,砧座由筒篩和砧座上帶有碟形彈簧的砧焊接而成。我認(rèn)為,奧斯瓦爾德彈簧錘的訣竅在于鐵砧的結(jié)構(gòu)(圖4)。一般認(rèn)為,在管幕上沉積的粉塵的振動(dòng)會(huì)在管幕上產(chǎn)生低、中、高頻振動(dòng)。根據(jù)奧爾森的研究產(chǎn)生巨大的應(yīng)力分量的低頻振動(dòng)引起的局部,容易損壞的零件清洗;和高頻率的振動(dòng),因?yàn)樵阱N的沖擊力穿透不遠(yuǎn)后,使除塵效果不好。奧爾森顫抖的低頻振動(dòng)很弱,可以大大增加的影響(彈簧沖擊錘我廠使用的40 ~ 400kn),雖然增加了沖擊力,產(chǎn)生的最大應(yīng)力在鍋爐部件是只有約40的最大允許值。因此奧斯倫彈簧錘的沖擊力實(shí)際上是施加在清灰點(diǎn)上,并在一個(gè)能有效地消除所有可能產(chǎn)生過量應(yīng)力的頻率下工作,同時(shí),沖擊力頻率又不是很高,能確保其振動(dòng)傳遞到要清灰的整個(gè)面積上為了實(shí)現(xiàn)既有較大振動(dòng)力,又是中頻的振動(dòng),除錘砧在安裝時(shí)要求與錘頭良好接觸(接觸面間重合,中心偏差小于1Orion)外,砧頭上還配上了一組蝶形彈簧,用以把錘頭上3次/min的振打頻率,轉(zhuǎn)化為某一中頻振動(dòng)(圖4)

112.jpg

彈簧錘的技術(shù)參數(shù)如下:每分鐘振打次數(shù)約3次/min沖擊力40400kN{可調(diào))

電機(jī)功率O.25kW操作方式連續(xù)或周期

外形尺寸/重量640×236×986/126kg

彈簧錘可以安裝成除錘子水平向上打以外的任何位置,一般的是三種{回日,每一種位置上擺錘的提升高度又可有四種狀態(tài)可調(diào),對(duì)應(yīng)于錘的三種安裝位置和四種提升高度、錘擊力占最大E常錘擊力的百分比見表4

3出現(xiàn)的故障及運(yùn)行數(shù)據(jù)摘要

31出現(xiàn)過的一些故障

自4月22日投產(chǎn)以來至7月8日筆者成稿止,已運(yùn)行兩個(gè)多月了,投運(yùn)之初出現(xiàn)過一些故障,如:(1)促進(jìn)頭焊縫泄漏后(由安裝和制造的每一次造成的缺陷)我FMEM)L連接法蘭救援后泄漏;(3)提高發(fā)現(xiàn)埋管流指標(biāo)波動(dòng)較大,通過分析芬蘭派高級(jí)調(diào)試工程師懷疑板位置裝錯(cuò),通過檢查,每兩組在制管埋管,音孔板我組裝鳳谷清灰器節(jié)能技術(shù)的入口,另一組誤差校正后,出口流量波動(dòng)消除;(4)埋刮板輸送機(jī)尾鏈輪裝配誤差和故障處理,灰太多,打破安全銷多次;(5)埋刮板輸送機(jī)故障,未能找到原因多粉塵和結(jié)塊的網(wǎng)格頂部懸掛輸送機(jī),從下水道清洗,效果低(6J;過熱蒸汽閥,熱膨脹量設(shè)置太小,增加連接軛損傷后;(7)彈簧錘電機(jī)故障;(8)過熱蒸汽溫度和壓力低,工廠疏散蒸汽管網(wǎng)壓力減少被迫的蒸汽空部分由于惡劣的信道。余熱鍋爐運(yùn)行時(shí)間不長,所以暴露出的問題是不足夠的,但據(jù)我觀察,除塵水冷壁管和屏幕上的大多數(shù)地方,效果還是不錯(cuò)的,所以粉塵量,冶金爐的粘附,彈簧錘是灰塵的好辦法。然而,在兩級(jí)過熱器附近仍有粘合劑。清理起來很困難。進(jìn)一步分析原因并采取對(duì)策是必要的。從目前的運(yùn)行數(shù)據(jù)來看,設(shè)計(jì)值比較接近,說明設(shè)計(jì)也比較成功。